在以創新為驅動的高質量發展浪潮中,有這樣一位低調的工程師,他以雷厲風行的執行力和革故鼎新的創造力,在自己擅長的機械設計領域中開拓出一片璀璨天地。他用嚴謹的態度對待每一個設計細節,以執著的精神攻克每一道技術難關。他就是鵬力塑造技術中心資深機械設計工程師——管蘭柏,一位在技術崗上默默耕耘、不斷進取的排頭兵。
管蘭柏有近8年專機設計經驗,曾在光伏自動化、新能源電池自動化等行業擔任專機主設計師。來鵬力塑造雖然還不到3年,但他憑借車間實踐和多個項目的磨合,工作融入和熱塑技術沉淀較快。短短時間內,他就參與了公司醫藥合作專機的開發、某市地鐵受電弓檢測設備的設計等多個項目。
幾個方案過渡之后,這個技術大牛便被委以重任,進駐公司新成立的裝備研發組,開始參與公司揭榜掛帥的重難點項目攻關。U型管高速成型機項目便是其中之一。該項目在工藝結構上已經數十年沒有取得技術性突破了,歷代工程師均鎩羽而歸,更多的只能靠該項目團隊去攻堅。為了攻克這一難題,項目團隊花費了兩個月的時間,去摸清設備底層工藝、數學模型和每個細節。管蘭柏在此過程中親自參與了生產和設備操作,從作業者和車間管理者的雙重視角,全面審視工藝裝備等需求。團隊從設計、試產、量產到優化定型,逐一攻克技術瓶頸。經過多輪結構創新和優化、設備故障采集自適應等,最終完成了設備的定型設計。
“搞設計、想創新有時候就是需要一些機緣巧合。我也是在解決當下各個問題點的期間,為后續該設備做自動化連線積累了不少新思路、新想法,這些新點子是在實踐的真知中流淌出來的?!惫芴m柏說。截至目前,已有6臺U型管高速成型機在車間成功應用,據悉到2024年底前還將增加2臺。
該裝備的成功推廣使得U型管產能較以往提升了4-5倍。以4mm規格產品為例,產能提升至1500支/分鐘,同產對照下設備占地面積減少了70%;經現場長期采集數據,電能降低了29.6%,單臺機器人工成本降低了2元/萬支,設備噪音下降至60-70分貝,產品合格率由以往的99.5%提升至99.993%。
隨著鵬力塑造精益管理理念的全員深入,管蘭柏、胡帥又提出了研發吸管通用視覺檢測單機設備的可行性分析。他們認為,該裝備可以有效提高工人的工作效率。于是,從設計模型的構建及評審到詳細設計圖紙的繪制,管蘭柏及胡帥事無巨細、親力親為。在他們的努力之下,該設備成功研制并在車間開展應用。經連線和產品質量數據反饋,可靠性和檢測能力均取得很大提升。
管蘭柏不是一個健談的人,和很多搞技術的一樣,他更愿意用實干來證明自己的價值。于他而言,創新不應該是坐在辦公室里天馬行空的不著邊際,而是深入一線的痛點發掘及解決。他這么想的,更這么干了。每天,管蘭柏都會給自己預留至少一半時間在車間,觀察每臺機器的結構、聆聽每臺機器的轟鳴、留意每條產線的流程。也就是在這期間,他發現了另一個精益改善點,那就是包裝機膜卷更換頻繁且操作復雜,人共用時成本很高?!叭绻茉诎b機上設計快速換膜卷、自動糾偏裝置,不就能大大減少人工用時、人工介入,提升產品的生產效率及質量嗎?”管蘭柏的腦子里蹦出一個新想法。他利用業余時間去市場上、網絡上了解相關零配件,邊學習、邊設計、邊驗證。這種學習不是件容易的事,因為“相關”不代表“匹配”,如何憑借自身多年專業的技術經驗使“相關”升級成“匹配”,才是最關鍵的。最終,該裝置被管蘭柏成功研制并在公司各制造部廣泛應用。它不僅可以自動快速糾偏到位,且能夠確保吸管薄膜無跑偏,實現了吸管生產過程中薄膜左右位置的自適應調節,完成了自動糾偏主動送膜的雙創新,換膜時間由以往的21分鐘/班減少到80秒/班。
談及當下,管蘭柏說自己又進到了U型管自動連線的項目中。什么是馬不停蹄?我此刻有了具象化的理解?!暗涝谌招?,藝亦須日新,新者生機也,不新則死”,管蘭柏時常用徐悲鴻之語警醒自己。這句話同樣送給每一位在各自崗位上披荊斬棘的攻堅者們。